偏心传感器 PR6423/002-030
原送风机调节风量控制采用风机入口档板调节来实现。由于档板调节风量特性极差,再加上档板控制的执行机构死区大,精度不高,在风量控制调节上有较大困难,更难实现风量调节的自动化调节系统的投入。
经过对高压电机实现变频控制后,送风机调速系统的控制原理也做了相应的改变,改变后的送风调速系统的控制。采用风机转速调节使进入锅炉的送风量,调节特性大为好转,控制性能明显提高,对实现送风风量的自动调节系统的投入提供了可靠保障,在火电厂自动化控制方面取得较大成功。
改造完成后两个月,#1机组停止运行,在机组重新启动时,两侧送风机出现反转,经过检查认为是送风机启动后在低速运行其转动力矩较小,被引风机带动而引起反转,根据实际情况,修改其加速时间,使变频器在启动后3s内转速达到100r/min,这样就可以增大其转动力矩,防止反转。
锅炉风量控制原采用档板调节,精度差。现采用变频调节风机转速后,可控性提高,送风风量自动调节子系统的投入率也大大提高了。
在机组高负荷时可节能大约40%,低负荷时可节能大约58%,在低负荷时节能效果更好。在送风机上采用了高压变频器控制,不但节能效果明显,可控性好,而且实现了电机的软启动,延长了电机的寿命,值得推广应用。
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