鉴于我公司烧结厂复频筛一周内连续轴承烧死二次,烧结停产20小时以上,造成生产设备二级事故。经过连续抢修而恢复生产,给公司造成重大损失,针对本次事故,公司决定对本次事故设备进行深入调查,从技术层面得出以下结论:一、 从技术层面剖析,传统复频筛激振器结构该激振器轴承室、轴支撑、方梁为三节铆焊铸造加工螺栓组装对接而成,轴承室长度总长达3.5米,从铸造加工件机加工技术层面出发点来看:轴承室、方梁轴管加工难度大,加工工艺精度不易执行,组装完成很难保持两端轴承室的同心度,轴向精度不易控制在公差范围内,故此极易引起轴承发热烧死损坏。二、该复频筛激振器轴承设计结构为两端相通,轴承室腔体内壁无法实现密封,腔体内壁为开放式设计,轴承在开机运行20-30分钟时间后腔体内润滑脂开始转变为稀油状态,随之开放的轴承腔体内壁流入轴支撑方梁内,轴承处于无润滑油膜保护状态运行。当轴承长期处于开放式裸露状态下运行,轴承承载能力下降,失去润滑油膜保护的轴承使用寿命降低,极易发热烧死损坏,生产厂家为了弥补该设计缺陷,为每台激振器配备了自动润滑脂注油系统,定时不间断来为轴承腔体内补充润滑脂。不仅造成了极大浪费,还造成环境的二次
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